一台上海TY-120推土机大修后,只要推土铲刀稍一切入土壤或整机前进时阻力稍大,主离合器即自动分离,严重影响了正常作业,经多次检查调试,故障仍未消除。
TY-120推土机使用的是杠杆压紧单盘常分离式离合器,即只有当机器行走或作业时,才将离合器接合,传递动力。离合器在大修时更换了部分零件,经对新件的规格、质量等进了检查,均未发现问题。对该离合器的操纵力矩进了重新校验和调整,使之为176N・m,即符合该机型的标准(150-200 N・m),但试验时故障依旧。从离合器工作原理分析认为,当离合器接合时,松放环带动松放套沿轴赂前移 (发动机方赂),由松放套上的3只凸臂、调整圈上的3只凸臂及耳簧和压臂组成了一个杠杆锁紧机构,只有当耳簧下端越过垂直位置“死点”时,离合器接合后才能被“锁死”。但再次检查时发现,离合器接合后在松放套和调整圈间总有3mm左右的间隙,说明松放套没有前移到位,耳簧没有越过“死点”,离合器接合后一进入工作状态,由于离合器接合后一进入工作状态,由一墩合器摩擦片间的反作用力,操纵杆即自动分开,因而机器也就不能正常。
拆检离合器时发现,调整圈的短齿套后端有一带凸缘的限位套,安装时将此套装反了。正常安装时,应将此套凸缘朝向短齿套一侧;装反后,凸缘刚好处于松放套和调整圈之间,使离合器接合后影响了松放套的位移量,此时离合器虽已接合,且接合力矩也正常,但却不能“锁死”接合后的离合器;当机器遇到阻力时,离合器即自动分开,因而不能正常工作。重新安装限位套后,故障自然消除。